轮碾机螺旋筒移位故障解决措施
轮碾机螺旋筒移位故障的排除方法和解决措施。
在螺旋筒外壁配合面-沿圆周片向增加4个M24的螺栓孔,用螺栓将螺旋简同定。在螺旋筒另一侧端面上加工8个M16螺栓孔,用来安装--法兰与螺旋简古定,法兰的外径要大于中宅轴内孔直径,这样螺旋筒在新加的2个法兰和4个固定螺栓的约束下同定在中空轴内。
螺旋筒外表面与中空轴内孑为间隙配合,设计上较小间隙O.5ram,较大问隙1.12ram,螺旋筒安装就位后,利用螺栓将螺旋筒法兰与中空轴连结同定,使螺旋筒与中空轴无相对运动。巾于螺旋筒外表面与中空轴内孑L配合有间隙,在磨体旋转的情况下,螺旋筒在中空轴内孔中做椭圆形轨迹的运动。另外,螺旋筒输送物料过程中产生的轴向反作用力和钢球锤击产生的振动,造成连结螺栓松动形成滑丝现象,导致螺旋筒跑移位。
筒体在回转的过程中,研磨体也有滑落现象,在滑落过程中给物料以研磨作用,为了有效的利用研磨作用,对物料粒度教大的一般二十目磨细时候,把磨体筒体用隔仓板分隔为二段,即成为双仓,物料进入仓时候被钢球击碎,物料进入*仓时候,钢端对物料进行研磨,磨细合格的物料从出料端空心轴排出,对进料颗粒小的物料进行磨细时候,如砂二号矿渣,粗粉煤灰,磨机筒体可不设隔板,成为一个单仓筒磨,研磨体积也可之用钢段。
经研究表明,炉膛温度每升高IO~C,化学反应速度将提高2—4倍。这样对灰分、水分含量偏高的煤种也较能消化吸收,从而达到提高热效率、消焖除尘的目的。将原挡煤器用铁板代替并后退400ram,南于原挡煤器易脱落、烧坏,造成煤块穿过空隙落入灰斗,浪费严重。加前后拱后,拱下温度更高,挡煤器更易烧坏,用几块活动铁板代替,安装维修简便,密封性好,很少漏煤漏风,且退后一段距离,减轻了高温烧损,又可增加炉排面积1.6m。,等于延长了煤的燃烧时间,也利于燃尽,降低炉渣含炭量。
使烟气产生一定强度的涡旋,加强了炉排前后燃烧区的对流,平衡了炉膛前后空气过剩不均的问题,为可燃气体、炭粒和氧气的充分混合燃烧创造了充分有利的条件,火焰充满充好。同时前后拱之间“喉口”与二次风的封锁压制,炉拱蓄热的高温辐射,在拱下空间形成了一个高温*燃烧区,大大延长了煤粒的燃烧时间,气体、同体不完全燃烧损失显著减少,飞灰量的减少又降低了对尾部受热面的磨损量。
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