轮碾机低产能存在的问题及改进措施
把轮碾机停下来检查发现:磨内一仓内存料量较少,磨内二仓存料量较多,且二仓磨内温度较高,出磨篦板与出磨筛板之间约40mm间距内堵满物料,轮碾机内出料基本靠*通风筛板。经清理后,轮碾机开机运行不到24小时磨头又开始吐料。磨头吐出的物料细度(80m筛余)为7.0%~8.0%之间,表现为出料篦板、筛板出料不畅,易堵。
该轮碾机的磨内通风圆筛板筛缝宽度为10mm,出磨篦板篦缝宽度为6mm,出磨筛板筛缝宽度为2.5mm。结合轮碾机运行情况及磨内实际情况分析,主要原因是出磨筛板筛缝宽度2.5mm过小所致。因当水泥细度指标控制≤2.5%时,磨温高于100℃以后,二仓物料易产生过粉磨现象,衬板、篦板及筛板易附着物料,出现静电吸附现象,造成篦缝及筛板筛孔堵塞,出现磨头冒灰吐料。
改进措施及效果
根据上述原因判析,我们采取了以下二方面的对应措施:一是将原筛缝2.5mm的出磨筛板,更换为筛缝6mm的出磨筛板;二是考虑出磨物料细度偏细,因此二仓添加14mm×16mm的钢锻,以改善二仓物料细度。
上述二项改进措施的实施,系统运行正常,生产PC32.5轮碾机台时产量由150t/h上升到210t/h;选粉机回料细度(80微米筛余)由11.4%调整为50.2%,出磨水泥细度(80微米筛余)由7.2%调整至18.6%,入库水泥细度(80微米筛余)由1.9%调整为2.1%;磨尾收尘风机风阀开度40%左右时,磨头负压在-20Pa左右。正常运行一段时间后进磨检查,发现二仓存料量明显减少,出磨篦板、筛板无堵料现象;另磨内通风*改善,有效减少了轮碾机过粉现象。
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